中国水利水电第五工程局有限公司 重点报道 【抽蓄“尖兵”铸新功】天台抽蓄:首战传捷报,铁军展雄风-k8凯发天生赢家一触即发

【抽蓄“尖兵”铸新功】天台抽蓄:首战传捷报,铁军展雄风
——天台抽水蓄能电站1号机组尾水管安装特写

来源:机电制造安装公司作者:张毅 摄影:喻玉雄、居鑫 时间:2024-02-01 字体:[ ]

1月26日,天台抽水蓄能电站1号机组尾水管安装完成,提前5天实现2024年第一个节点目标。首战告捷,一展安装铁军雄风,为今年的施工生产开了个好头。

首仓之战,拼抢显实力

时间回到2023年12月27日晚,1号机组机坑具备管路安装条件,制安公司天台安装工程队立即投入施工。

这一次的工期十分紧张,在1月30日要完成这一仓里的管路埋件安装工作,反交面给土建浇筑混凝土,31日首节尾水管要吊入机坑就位。对此,工程队高度重视,提前做好了各项准备工作,人员、设备、材料样样就位。

时不我待,刻不容缓。为了实现这个节点,工程队安排了两班人员,连续作战。这一仓的管路,直径近半米的不锈钢管特别多,长度累计超过一百米。安装时,半米粗、6米长的不锈钢钢管,在吊装不到的位置,大家就几个人一起齐心协力抬着就位。

尾水管支墩基础板,是尾水管安装的基准所在,安装的高程误差、左右误差均要求不超过2毫米。这24块基础板,施工人员在测量人员严格把控的配合下,精益求精,固定牢固,每一块都保证了满足规范的精确度,顺利通过监理的最后验收。

大家憋着一口气,拧着一股劲,奋力拼抢着这首仓埋件。王乐源、居鑫、马军新等骨干,更是加班连点,一直干到后半夜,第二天又接着去工地忙碌。

这一仓里的管路埋件合计重14.11吨,有直径426毫米的不锈钢焊接钢管61米、直径480毫米的不锈钢焊接钢管43米,还有50毫米×6毫米接地扁钢75米,尾水管支墩基础板24块,锚钩36个……连续三天拼抢,首仓报捷,战果辉煌!

首节之位,精准定“乾坤”

2023年12月31日下午3点,在业主、监理的见证下,1号机组尾水管首节吊装就位,圆满完成年度最后一个节点。2024年,新的一年刚刚来临,新的冲锋立即打响。

天台抽水蓄能电站装机容量170万千瓦(4×42.5万千瓦),额定水头724米。电站建成后,主要供电浙江电网,承担浙江电网的调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等,并为华东电网提供灵活调度能力,为一等大(1)型工程。

该电站机组尾水管长度为21米,共9个单元节。首节安装的好坏,直接决定着整个尾水管的安装质量能否满足标准要求。为此,工程队根据现场条件和实际施工步骤,充分做好施工技术准备,编制了相应的施工方案和详细的施工计划,报送监理审批。施工前对管理人员、施工人员进行技术交底、安全交底、文明施工交底,确保万无一失。

首节吊装前,工程队队长杨波向大家做了细致的安排,对起重人员、配合人员、监护人员进行了郑重的叮嘱。1号机组尾水管安装序幕自此开启。

尾水管的安装流程是首先安装支墩基础板,其次安装尾水管运输轨道,再吊装首节定位节。为方便运输尾水管,解决桥机吊装不到位的问题,采取的措施是安装长14.5米,轨距2.8米的工字钢作为运输轨道,铺设在混凝土支墩上;运输台车安装好后,人工用链条葫芦牵引,匀速慢行,确保安全。

技术人员根据设计和现场情况,安装时选择3.83米×2.45米的第9节作为定位节。施工现场,桥机将定位节吊装到运输台车上之后,施工人员用运输台车将尾水管平稳拉至设计里程位置,再用千斤顶、链条葫芦进行就位调整,检查两管口尺寸、高程,合格后将尾水管支撑与基础板点焊,安装调整螺丝及垫板,按设计进行加固。

测量人员在机坑内摆好仪器,用全站仪检测定位节位置的控制情况,量测尾水管进口、出口的尺寸,包括圆度、中心位置、半径,周长、高程等。测出的一个个精确的数据,保证了首节尾水管完全满足安装规程规范的要求。

首台之捷,优质铸匠心

随着定位节安装就位,会同监理、业主复检合格后,继续吊装第8节尾水管节,拼装好后进行环缝焊接。然后是第7节、第6节……

安装到第3节,尾水肘管开始变径上翘,安装难度加大。上管口的倾斜度每一大节都不一样,要保障准确,对起重人员的要求难度就更大了。在大家的充分准备下,越战越勇,胆大心细。桥机司机与起重工密切配合,干净利索地准确吊装就位。

铆工立即进行两节钢管的组拼工作,将管口对接、压缝、点焊固定。在他们的精心组拼下,攻坚克难,精益求精,使得安装的误差值,大大小于厂家制造的误差值。

在施焊时,为保证焊接质量,现场人员切实做好防水措施,使施工场地保持干燥整洁,还实时对焊条的加温烘烤、保温措施进行认真控制。

按照规范要求,焊缝焊接完成24小时后,进行无损检测。无损检测人员马永保,用仪器对每条焊缝进行严格的自检,确保焊接质量。

当桥机司机何粉霞将最后一节直径2.85米的尾水管“摞”放在第2节的上管口,完成最后一吊,预告着1号机组尾水管安装工作进入“尾声”。

这一“收尾”工作,最关键的是尾水管的“圆心”,与机组的设计中心必须分毫不差,这直接关系着1号机组的整体安装质量。工程队技术负责人、测量人员、施工人员以高度的责任心、高超的职业技能,经过细致调整,做到丝毫无误。

焊缝全部焊接完成后,进行防腐处理。同时,尾水管的测量管路与辅助管路的配接安装也在快速进行……这78.3吨的庞然大物,已然伫立于地下厂房内,为将来机组运行时的动水奔流,打造了完美的流道。

1月26日,在监理、业主的见证下,经第三方检测,结果完全达到规范要求,实现了在天台抽蓄工地创建质量“精品”工程的庄严承诺。

紧张忙碌的2024年1月,在不到4周的时间内,制安公司天台安装工程队完成了1号机组尾水管的安装任务,打了一场漂亮的突击战,迎来龙年的开门红,为后面三台机组的尾水管安装树立了优秀的标杆,受到了业主、监理单位的高度赞许。

面对未来,天台安装工程队将以百倍的信心和决心,去赢得更大的胜利!





浏览次数:
网站地图